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陕煤集团渭化公司:首次实现气化炉倒炉系统高负荷稳定运行

来源:陕煤集团

作者:张森康 开亮

时间:2026-01-26

1月14日至15日,渭化公司所属彬州公司精准破解气化炉倒炉减产瓶颈,以“后备氧系统稳供应+负荷动态匹配”精细化方案啃下生产硬骨头,成功实现气化炉倒炉期间后续系统稳定高负荷运行,攻克传统倒炉需降负荷的行业共性难题,以硬核创新为全年提质增效赢下“开门红”,为集团高质量可持续发展注入强劲动能。

气化炉作为煤化工装置的核心设备,其倒炉稳定性直接关乎整个装置的产能输出与运行效益。传统模式下,倒炉期间系统需被迫降负荷,不仅造成显著产能损失、推高能耗与成本,更易因工艺气波动加速乙二醇催化剂损耗。瞄准这一痛点,彬州公司生产部牵头谋划,迅速组建工艺、设备、安全等多专业技术力量,协同制气车间、盈宝气体,以“全流程可控、全风险可防”为核心推进前期筹备。通过系统梳理投料准备、切水并气等关键环节,结合气化炉与空分系统并行冗余优势,定制“后备氧系统稳供应+负荷动态匹配”方案及应急措施;组织多轮桌面推演、专项培训,以“精准控”取代“经验估”。

1月14日,首次不减负荷倒炉实战启动,严守“带压平稳并气、负荷同步转移、旧炉安全退出”流程,各环节精准衔接、一气呵成,按时启动后备氧泵保障稳供,一次投料成功。坚守“工艺气总量、总氧量双不变”原则,并气阶段双炉协同,新炉升压并气、旧炉同步退负荷;停车阶段联动盈宝气体平稳退回富余高压氧气。整套流程耗时3.5小时,较计划提前1.5小时完成,15日顺利完成第二次倒炉,全程实现装置高负荷稳定运行。

此次突破经济效益与技术价值凸显,成功规避传统倒炉的产能损失与催化剂损耗风险,彰显“创新驱动、协同高效”发展理念。下一步,该公司将总结提炼创新成果,编制标准化操作规范,持续深挖技术革新潜力,推动工艺优化升级,以更多硬核实绩筑牢高质量发展“压舱石”,为集团绿色低碳发展贡献力量。


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