“9月份,4米反井钻在青东煤业完成孔深11.5米的七采区二中煤仓施工,下一步接手施工25米深的三中煤仓,9月13日,导孔施工结束后安装刀盘,2天后扩孔施工。”工程处副处长车路介绍。
从工艺理念创新,到技术突破领先,2年时间,大直径反井钻一次成仓工艺已在淮北矿业集团施工煤仓25个,20米以上煤仓单仓建设周期平均缩短15天以上、单仓成本投入约减少50万元以上,且职工劳动强度大幅降低,安全效果大幅提升。
2023年6月,国内首台直径4米反井钻在孙疃矿Ⅱ3采区运输矸石仓施工中,克服连续转场搬家的影响,48天高效完成30米、16米、12米深的三口直径4米立井矸石仓,相比传统施工工艺节约1个月时间,其中30米深矸石仓施工仅用17天,导孔最高日单进21米,扩孔最高日单进13.5米,实现了复杂地质条件下安全高效一次成仓,标志着淮北矿区煤仓机械化施工取得重大突破,同时为盾构作业线后运排矸系统的高效形成奠定了坚实基础。
“以前井下煤仓施工,先施工1.4米小直径反井钻孔,然后实施打眼、放炮、出矸、支护等程序。现在的一次成仓工艺,能够一次性完成4米大直径钻孔作业,彻底摒弃二次刷扩工序,避免了有限空间内打眼放炮、片帮等安全威胁,提高了安全系数,减少了施工工序和后期支护工程量,降低了职工劳动强度,施工成本大幅降低。”工程处反井钻队队长许虎如数家珍。
“反井钻一次成仓工艺主要是构建连接两个空交巷道的煤仓、矸石仓、通风立井,优化矿井运输及通风系统,改善安全环境,对矿井采掘提效具有重要意义。”集团生产管理部副部长刘彤介绍,去年底,该项创新工艺在省内兄弟集团矿井应用施工,从安全、工效、成本投入、劳动强度等方面,得到完美验证,获得高度评价。