近日,峰峰集团峰煤焦化公司对100千克实验小焦炉装煤进行优化改造,进一步降低了成本,提高了实验效率。
峰煤焦化公司通过现场观察分析了解到,做一次焦炉实验需结焦18小时,出焦后焦炉降温6小时后,才能再次进行下次实验,一天只能进行一次煤样试验,不仅耗时长,且实验效率低。他们决定采用分隔装煤法进行优化改造,在做煤样100公斤焦炉实验前,将装煤箱从中间用纸板进行分隔,使其分成相等的两个部分,装煤时可同时进行两个煤样的实验,向每个分隔开的装煤箱中央分四次装入试验煤样50公斤,用压板均匀轻压,控制装煤高度为175毫米。出焦打开炉门后,先后将焦炭推进熄焦车进行熄焦作业,然后再分开进行晾焦操作。
改造后,缩短了焦炉装煤实验时间,提高了实验效率,有效降低了各类用电和材料成本。