“提上限技改后精煤回收率可提高2.61%,甩掉跳汰系统后年可节约至少140万元,且不再产生跳汰矸石洗煤固废。”今年以来,冀中股份万年矿着力在精细化管理上下功夫,全力推进重介提上限系统改造,催生出了“效益之花”。
以“智”提效设备升级改造见“真招”
“通过对2#煤和9#煤分别进行‘筛分’和‘浮沉’试验不难看出,重介系统相对跳汰系统综合洗煤费用可降低48.25元/吨,因此,重介提上限技改迫在眉睫。”经过一系列试验数据测算,洗煤厂厂长张俊超笃定地说。
说干就干,在矿井发展受限收困的情况下,洗煤厂加大设备投入力度,避开跳汰系统,提高重介原煤入洗上限。将原有的香蕉筛更换为筛分效率优势更为明显的单层驰张筛,对105mm-40mm原煤进行破碎;更换重介旋流器,更换后增加处理量至240t—300t每小时,入洗粒度<60mm,大大提高了重介洗选能力;在重介车间两台精煤脱介筛中间,安装可逆无堵塞锤式破碎机,对超过13mm粒级的精煤进行破碎,且重介产品粒度可调节,随时满足客户对产品粒度的要求。
向“质”发力强化技术保障见“真情”
产品的灰分、水分、硫分和含矸量每一项都影响煤质“含金量”,他们对各生产环节精雕细琢、精益求精,构建起“全流程、零盲点”的质量管控体系,使煤质得到有效保障。
他们购入矸石脱介筛,处理后续矸石量增加带来的问题。针对金属杂物极易对重介系统的泵体造成影响和损坏这一现象,在108皮带和3201皮带上安装了2台除铁器,在217#皮带上安装金属探测仪,利用除铁器+金属探测仪双重保险,有效减少了入洗原煤内的铁质杂物含量。在此基础上,他们还安装了煤仓疏通系统,提上限破碎后原煤灰分和湿粘性均有不同程度的提高,通过煤仓疏通系统内声波震动贴仓黏煤,切实解决了湿粘煤蓬仓的问题。
效益最大化智慧洗选工艺见“真金”
工艺优化是洗选提质提效的重要“法宝”,传统的跳汰洗选工艺已不能适应当前的企业发展,甩开跳汰洗选工艺后,不再生产跳汰矸石这种洗煤固废,从根源上解决了这项难题。他们盯住精煤产品创效源头,更加笃定重介提上限的技改优势。通过提高重介2201#皮带运输能力,应对提高入洗上限后,将45KW电机更新为75KW电机,并更换成NGW92-20减速机来满足生产需要,增加了原煤运输量。
“完成技改后,每年可节约的材料费、修理费、电费、人工费用、环保效益、产品创效,合计可达到1383.76万元,为矿上创造可观的经济效益。”矿精煤中心主任钟晓蕾算起了经济账。