“通过强化设备日常维护、推行岗位作业流程标准化、开展小改小革等有效手段,今年前半年,公司在大型设备检修方面节约成本约120万元、修旧利废方面节约成本约75万元、井下工作面减人提效后人工支出费用节约60万元……”日前,汾西矿业昊兴塬煤业党总支书记、董事长梁兆明高兴地向记者介绍精益设备管理取得的成绩及经验。
近年来,昊兴塬煤业不断完善设备检修制度,加强设备日常维护,全面掌握设备状况,杜绝设备“带病”运行;优化设备全生命周期管理流程,将关键设备作为点检巡检、维护保养的重点,认真制定巡检路线,规定巡检周期,细化现场设备管理,确保各项工作做精、做实、做细,促进设备故障率不断下降,开机率稳步提升;加强现场标准化建设,大力推行岗位作业流程标准化,修订完善各岗位、各工种和各作业工序的标准化作业流程,明确工作程序和工作标准,进一步规范员工行为;定期开展监督检查,利用绩效考核机制,鼓励员工主动维护设备,实现全员参与、全员创效。
“成本管控最好的方式是想方设法让设备不发生故障,实现正常运转。因为,事前维护的成本一般要远远低于事后维修的成本。”昊兴塬煤业机电科张永刚说,“要想做好设备管理工作,就要时时维护,而不是时时维修。我们有一套综采设备,由于日常精心维护和保养,运转10年后才进行了大修。”
降本就是增效。昊兴塬煤业秉持精益化管理出效益的原则,严格落实成本管控,全面深挖管理潜力,从修旧利废、小改小革等方面入手,助推企业降本提效。
该公司制定下发了材料、配件管理办法,进一步规范材料计划上报流程,严格按计划购置;加强现场管理,对可回收利用的材料尽可能回收利用,对维修量小、维修项目简单的工作全部通过购置配件自行维修,引导广大干部员工树牢“节约才能增效益,省下的就是赚下的”理念;积极开展小改小革活动,鼓励员工发扬主人翁精神,把企业当成自己的家,立足岗位,把小改小革运用到工作中,达到降低成本投入、提高设备使用率的目的。
昊兴塬煤业创新工作室发起人刘正刚告诉记者:“实施精益化管理以来,我们创新工作室向维修管理、小改小革要效益,今年上半年通过发明创新、修旧利废、节支降耗等创效约260万元。”据了解,刘正刚创新工作室成立以来,先后研发出“自移式码放单体支柱小车”“软连接全断面喷雾”“应急救援装置整体自移小车”、回撤支架用的“卡链器”等多项小发明产品,在降低员工劳动强度的同时有效提升了工作效率与安全保障水平。